石灰石破碎收塵的(de)改造(zào)
發布日期(qī):2020-06-05
我(wǒ)廠1000t/d熟料新型(xíng)千法生產線,石灰石破碎采用錘式破碎機,生產(chǎn)能力為180—240t/h:最大進料粒度:≤800x
800xl000mm。因原料磨機要提產運行,降低石灰石進廠(chǎng)粒度,導致進廠石(shí)灰(huī)石中石屑料較多,運行時破碎(suì)機房內充滿粉塵,影響工人(rén)健康,同時與我廠職業健康安全體係要(yào)求不協調,故立即進(jìn)行改造。
1、改(gǎi)造前石灰石破碎(suì)收塵情(qíng)況及工藝流程(chéng)我廠(chǎng)石灰石破碎處隻有一台袋式除塵器,收塵管道G1、G2主要收集(jí)破碎機下料口和膠帶輸(shū)送機P1下料口處的粉塵,當時要(yào)求(qiú)進廠石灰石粒度200~600mm之間,粉塵少,這兩根管道能起到收塵效果,破碎機項罩(zhào)處不(bú)需要(yào)收塵就可以。具體收塵工藝流程見圖l。
2、改進措(cuò)施
由於上述原因造成破碎機房內環境變差,影響(xiǎng)職工的身體健(jiàn)康,故必須進行改造。(1)更換風(fēng)機,將原有風機風量13000m3/h變為(wéi)28000m3/h,風機出口由閥門控製風量;
(2)在破碎機頂部(bù)增加一根200mm的收塵(chén)管道G3與袋除塵器(qì)相連接:
(3)在G1、G2收塵管道上增(zēng)加兩個閥(fá)門,根據揚塵大小調節風量。
改造後的收塵工藝流程見圖2。
3、運行效果
如圖2改(gǎi)造中,隻是將收塵管道G3簡單地與破碎機頂罩相連接,結果破碎機運行時,有碎石塊飛濺到收塵管道G3中,將袋收塵器的卸灰(huī)閥卡住,運行很不正常。最後,通過改變收塵管道G3與破碎機頂罩相連接的形狀和位置(zhì),見圖(tú)3,並在G3入口設有l0mm的篩網,改造後卸灰閥運(yùn)行很穩定,收塵(chén)效果(guǒ)也理想。
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