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粉碎機除塵係統的(de)改進
粉碎機除塵(chén)係統的改進
發布日期:2020-06-09
我公司焦化廠(chǎng)58-型焦爐年產焦(jiāo)炭60萬t.年輸煤量約80萬t。各轉運站、粉碎機產生大量(liàng)粉塵,工作環境惡劣,因(yīn)此,在粉碎(suì)機崗(gǎng)位安裝了反吹布袋除塵器。
1、存在(zài)的問題
除塵器對粉(fěn)塵的控製起到了積極作用,但經過多年的(de)運行,仍存在以下問題:
1)集(jí)塵罩在除塵風管附近為負(fù)壓,能夠達(dá)到滿意的收集效果.但遠離除塵風管處效果不佳。
2)在粉碎機(jī)高速錘頭的(de)旋轉作用下,整個腔體為(wéi)正(zhèng)壓,並影響到除(chú)塵罩壓力。
3)除塵罩內(nèi)靠近風管的位置,負壓較(jiào)大,除塵(chén)灰(huī)中大於100um的塵量占總塵量的35%。
2、除塵係統的改造
考慮對除塵風機進(jìn)行改造,但該方法需要更換除塵器(qì)電(diàn)機,改造吸風管道,投資(zī)較大。改造風(fēng)機後,因風量、風壓增大,運行能耗高,增大了運行費用,該方案不可取。
為此,我們采(cǎi)取減低、平衡除塵罩內壓力的方(fāng)式。在(zài)兩台粉碎機的進料連接部位兩側增加了兩條風管,使高(gāo)速旋轉的錘頭產生的氣(qì)流在兩台(tái)粉碎機(一開一備)內形成循環風,大(dà)大降低了粉碎機腔體內壓(yā)力,從而降低了除塵(chén)罩內壓力。通過(guò)提升吸塵(chén)管、增高除塵風罩,使除塵風罩內壓(yā)力相對平衡。
3、改造效果與建議
改造後,除塵罩內(nèi)部形成負壓,整個除塵罩內壓力均衡。減少了吸(xī)塵管道、除塵布袋因煤塵顆粒偏大所造成的堵塞現象,降低(dī)了工人疏通吸塵管的工作量。減少了除塵罩周圍煤塵的逸散,使粉塵濃(nóng)度達到了塵毒標準(zhǔn)。
改造後,處理風量為7
977m3/h,過濾風速為1.1m3/min·m2,略高於最佳過濾風(fēng)速0.6-0.9m3/min.m2。建議改變閥門開度,調節管道阻力以降低風量,從而提高除塵效率。現除塵器漏風率偏大,需對除塵器設備、管道等處進行檢漏,加以(yǐ)密封。
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